Topico 5 - Aplicacoes - Agostini
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Topico 5 - Aplicacoes - Agostini
Curso sobre Medição Fasorial Teoria e Prática Aplicações de Monitoração do Projeto MedFasee - Finep Marcelo N. Agostini – LabPlan / UFSC 08-09/11/2007 Tópicos Aplicações de Monitoração do Projeto MedFasee Registros de Eventos do Projeto MedFasee – Monitoração de Freqüência – Registro de Ocorrências Desenvolvimentos Futuros 2 Tópicos Aplicações de Monitoração do Projeto MedFasee Registros de Eventos do Projeto MedFasee – Monitoração de Freqüência – Registro de Ocorrências Desenvolvimentos Futuros 3 Projeto MedFasee Aplicações de Monitoração Monitoração em Tempo Real – Monitoração de sincrofasores » Interface WEB (Java) » “Mapa” e “Tabela” – Monitoração de grandezas no tempo » MedGraph (Windows, C++) Monitoração Off-line – Análise de dados históricos » Monitor (Matlab) » Formatador COMTRADE (Windows, C++) 4 Monitoração em Tempo Real Monitoração de Sincrofasores: Interface WEB – “Mapa” – Monitoração dos sincrofasores e freqüência em tempo real – Taxa de atualização: 1s – Acesso público via Interface WEB – Desenvolvida em linguagem Java – http://pdc.labplan.ufsc.br 5 Monitoração em Tempo Real Monitoração de Sincrofasores: Interface WEB – “Tabela” – Monitoração dos sincrofasores e freqüência em tempo real – Taxa de atualização: 1s – Acesso público via Interface WEB – Desenvolvida em linguagem Java – http://pdc.labplan.ufsc.br 6 Monitoração em Tempo Real Interface Windows – “MedGraph” – Monitoração de módulos, ângulos e freqüência em tempo real – Gráficos de evolução no tempo – Taxa de atualização: 1s – Desenvolvido em linguagem C++ – Clique aqui! 7 Monitoração Off-line Interface Matlab: – Objetivo: análise de dados históricos – Acessa diretamente o banco de dados MySQL – Permite a montagem de gráficos de módulos, ângulos e freqüência no tempo, assim como seus espectros de freqüência – Interface desenvolvida em Matlab – Clique aqui! 8 Monitoração Off-line Formatador COMTRADE: – Objetivo: análise de dados históricos – Acessa diretamente o banco de dados MySQL – Gera pacotes de dados fasoriais em formato COMTRADE e CSV – Pode ser usado qualquer programa gráfico para a análise dos dados, desde que compatível com COMTRADE – Interface desenvolvida em linguagem C++ – Formatador! – Análise! 9 Tópicos Aplicações de Monitoração do Projeto MedFasee Registros de Eventos do Projeto MedFasee – Monitoração de Freqüência – Registro de Ocorrências Desenvolvimentos Futuros 10 Monitoração de Freqüência Monitoração contínua da freqüência do SIN Região Sul 11 Monitoração de Freqüência Identificação de modos de oscilação do sistema 12 Registro de Ocorrências no SIN Registro de ocorrências a partir das suas repercussões na rede de distribuição Registro de ocorrências locais e sistêmicas Algumas ocorrências registradas: – Desligamento total da Usina de G.B.Munhoz (05/01/2005) – Perturbação no Sudeste / Centro-Oeste (14/03/2005) – Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (14/06/2005) – Desligamentos na SECI da CEEE, RS (23/08/2005) – Queda da LT Campos Novos – Caxias (29/08/2005) – Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005) – Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006) – Explosão de pára-raio no RS (11/01/2006) – Comportamento da carga do SIN na Copa (27/06/2006) – Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006) – Separação dos sistemas N/NE – S/SE/CO (13/03/2007) 13 Perturbação no Sudeste / Centro-Oeste (14/03/2005 – 05h05min12s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) - ONS: – Horário: 05h05min – Desligamentos automáticos: » LT 500 kV Samambaia/Emborcação (EXPANSION) » LT 345 kV Itumbiara/Porto Colômbia (FURNAS) » Usina de Serra da Mesa (FURNAS, 650 MW) » Usina de Cana Brava (TRACTEBEL, 250 MW) » Usina Mario Covas (EPE, 240 MW) » Usina Termopernambuco (NEOENERGIA, 500 MW) » Redução de geração na UH Emborcação (CEMIG, 600 MW) – Interrupção de 146 MW de carga » 52 MW da CELG » 40 MW da ESCELSA » 35 MW da CEMAT » 12 MW da CEMIG » 7 MW da CEB – Separação das regiões Norte/Nordeste das regiões Sul/Sudeste 14 Perturbação no Sudeste / Centro-Oeste (14/03/2005 – 05h05min12s) 15 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C2 (14/06/2005 – 19h25min55s e 19h26min00s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – Horário: 19h26min – Desligamento automático da LT 765 kV Foz do Iguaçu / Ivaiporã (Furnas) » C.1 e C.2 – Desligamento de 4 unidades de Itaipu 60 Hz » 2600 MW – Causa: » Queda de 4 torres no C.1 » Queda de 5 torres e danificação de 1 torre no C.2 » Região de Cascavel, PR – Não houve interrupção de carga no SIN 16 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C2 (14/06/2005 – 19h25min55s e 19h26min00s) 17 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C2 (14/06/2005 – 19h25min55s e 19h26min00s) 18 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C2 (14/06/2005 – 19h25min55s e 19h26min00s) Comportamento da freqüência: – Taxa de aquisição: 60 sincrofasores/segundo 19h29min35s a) Evolução no tempo b) Espectro de freqüência 19 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã C1 e C2 (14/06/2005 – 19h25min55s e 19h26min00s) 20 Desligamentos na SECI da CEEE (23/08/2005 – 14h43min50s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – Horário: 14h44min – Desligamento automático da Barra B de 230 kV e do TR-01 230/23kV da SE Cidade Industrial (CEEE) – Desligamento das seguintes LTs: » LT 230 kV C. Industrial/Venâncio Aires » LT 230 kV C. Industrial/Canoas II » LT 230 kV C. Industrial/Pólo Petroquímico C.2 » LT 230 kV C. Industrial/Pelotas 3 » LT 230 kV C. Industrial/P. Alegre 9 C.2 » LT 230 kV Gravataí 2 / CIAG por oscilação de tensão (consumidor industrial GM) » LT 230 kV P. Alegre 9 / C. Industrial C.1 » UT Canoas (PETROBRAS) com 150 MW de geração » UH Monte Claro, UG nº1 (CERAN) com 65 MW de geração – Causa: queda da cadeia de isoladores da fase A da seccionadora 8910 do bay do TR01 sobre a Barra 'B' de 230kV, na SE C.Industrial – Conseqüência: interrupção de 730MW de carga 21 Desligamentos na SECI da CEEE (23/08/2005 – 14h43min50s) 22 Desligamentos na SECI da CEEE (23/08/2005 – 14h43min50s) Sobretensão em Porto Alegre a) Fase da tensão (CEFET/PR – UFSC/SC) b) Módulo da tensão na PUC/RS 23 Queda da LT Campos Novos – Caxias (29/08/2005 – 20h40min42s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – 20h41min: » desligamento automático da LT 525 kV Campos Novos/Caxias » desligamento automático da LT 138 kV Lagoa Vermelha 2/Vacaria » Causa: queda de torres (fortes ventos na região do município Muitos Capões, RS) – Interrupção de 18,8 MW de carga da RGE (cidade de Vacaria, RS) 24 Queda da LT Campos Novos – Caxias (29/08/2005 – 20h40min42s) Diferenças angulares de Porto Alegre e Curitiba em relação a Florianópolis: – Redução da abertura angular entre Porto Alegre e Florianópolis 25 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – 20h38min: desligamento automático da LT 765 kV Foz do Iguaçu/Ivaiporã C.2 – 20h40min: desligamentos automáticos: » LT´s 765kV Foz do Iguaçu/Ivaiporã circuitos 1 e 3 (FURNAS); » UH Itaipu 60 Hz com rejeição de 4800MW (oito unidades geradoras); » UN Angra 1 (ELETRONUCLEAR) com rejeição de 520MW; » UT Uruguaiana (AES URUGUAIANA) com rejeição de 550MW; » UH Serra da Mesa (FURNAS) com rejeição de 1050MW (3 unidades geradoras); » LT´s 500kV Colinas/Miracema circuitos 1 e 2 abrindo a interligação Norte/Sudeste; » LT 500kV Serra da Mesa-Rio/Rio das Éguas/Bom Jesus da Lapa, abrindo a interligação Sudeste/Nordeste – Conseqüências: » Atuação do 1º estágio do ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga) » Abertura da interligação Sudeste/Nordeste » Carga interrompida: 2.842 MW 26 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – 21h52min: novo desligamento automático da LT 765 kV Foz do Iguaçu/Ivaiporã C.1 » Conseqüência: rejeição de geração em Itaipu de 1.800MW, sem corte de carga – Observações: no dia 05/10/05 foram identificadas por FURNAS uma torre caída no circuito nº 1 (torre nº229, próximo à cidade de Cascavel), duas torres caídas no circuito nº2 (torre nº104 próximo à cidade de Medianeira e nº227 próximo à cidade de Corbélia) e duas torres caídas no circuito nº3 (nº109 e 110, próximo à cidade de Medianeira). 27 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) Freqüência do SIN – Região Sul (primeiros desligamentos) – 20h38min04s: desligamento do C.2 (tentativa de religamento em 1s) 28 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) Freqüência do SIN – Região Sul (primeiros desligamentos) – 20h40min22s: desligamento dos C.1 e C.3 29 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) C.1 religado às 21h30min Novo desligamento às 21h50min50s – Causa: queda de torres da linha 30 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) Oscilações entre as freqüências em Florianópolis/Porto Alegre e Curitiba – Duração: aproximadamente 40 ciclos – Período: entre 21h46min50s e 21h50min50s (antes do desligamento) – Foram detectadas 10 ocorrências – Oscilações da ordem de 7Hz (período = 0,143s) 31 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (04/10/2005 – 20h38min04s e 21h50min50s) Retorno do C.2: 10/10/2005 – 15h48min58s – Modo de oscilação em 0,8Hz – Oscilação eletromecânica das máquinas de Itaipu em relação ao restante do sistema – Presença da oscilação em 28Hz 32 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) Do “Boletim Diário da Operação” (BDO) e “Síntese Gerencial (Semana de 09/01/2006 a 15/01/2006)” – ONS: – 13h46min: desligamento automático unidade geradora UG 7 da Usina Térmica de J. Lacerda C (363 MW) » Causa: atuação incorreta da lógica de operação dos aquecedores regenerativos – 13h50min: desligamento automático da LT 138 kV Camboriú Morro do Boi – Itajaí (terminal de Camboriú Morro do Boi) – 13h57min e 14h03min: tentativas de religamento manual da LT, sem sucesso – Conseqüências: baixos níveis de tensão no Sul do Estado de Santa Catarina – A partir das 14h19min: corte manual de 35,1 MW de cargas da Celesc (Tubarão, Braço do Norte, Forquilhinha, Lauro Muller e Laguna) – 14h39min: normalização da LT 138 kV Camboriú Morro do Boi – Itajaí – 16h33min, foi sincronizada a UG 7 da UTE Jorge Lacerda C – 16h46min: novo desligamento automático da UG 7 (mesmo motivo) – 19h38min: sincronizada a UG 7 da UTE Jorge Lacerda C 33 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) 34 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) 35 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) 36 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) Oscilações eletromecânicas no momento do desligamento da UG7 – Demais UG de Jorge Lacerda oscilando contra o sistema elétrico 37 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) Identificação do modo de oscilação: – Desvio de freqüência em Florianópolis, SC – Filtro passa-baixa em 5Hz – Modo detectado: 1,14Hz, com amortecimento de 10,1% 38 Desligamento da UG7 de Jorge Lacerda (09/01/2006 – 13h45min31s ) Na simulação: – Topologia do sistema quando da ocorrência, com um perfil de carga média – Modo calculado: 1,20Hz, com amortecimento de 13,5% 39 Comportamento da Carga do SIN na Copa Brasil x Gana (27/06/2006) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – 10h30min: carga iniciou um processo de redução – 13h44min: valor mínimo: cerca de 38.000 MW – Rampas acentuadas de entrada de carga no SIN: » Ao término do 1º tempo: 2.000 MW em 8 minutos » Ao final da partida: entrada de aproximadamente 5.750 MW de carga em 18 minutos – 18h00min: retornou aos mesmos patamares de um dia típico 40 Comportamento da Carga do SIN na Copa Brasil x Gana (27/06/2006) Fonte: ONS Redução da carga do SIN na Região Sul – Redução do fluxo de potência ativa do Sudeste para a Sul » Redução da abertura angular 41 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – 18h57min: Desligamento automático da LT 765 kV Foz do Iguaçu / Ivaiporã C2 e C3 – Causa: Queda das estruturas nº 248 do circuito 2 e nº 243 do circuito 3 (região de Toledo) – Conseqüências: Corte automático de geração em Itaipu 60Hz (UGs nº 13 e nº 15) » Redução de 5172 MW para 3962 MW. – A freqüência variou de 60Hz para 59,63Hz. – ......................... – 19h04min: Desligamento automático do Bipólo 1 e banco de filtros 3/5/HP ZRE da SE Foz do Iguaçu – Causa: Queda das estruturas nº 248 e 249 e dano nas estruturas nº 246, 247 e 250 – Conseqüências: Redução de transmissão do Elo de 4924 MW para 3414 MW – A freqüência variou de 60 Hz para 59,76 Hz 42 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) 43 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) Desligamento da LT 765 kV Foz do Iguaçu / Ivaiporã C2 e C3 44 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) Desligamento do Bipólo 1 45 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) Spikes de freqüência 46 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) Oscilações entre as freqüências em Florianópolis/Porto Alegre e Curitiba – Oscilações da ordem de 7Hz (período = 0,143s) 47 Queda da LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã (01/09/2006 – 18h57min45s e 19h03min57s) Retorno da LT 765kV Foz do Iguaçu – Ivaiporã C3 04/09/2006 – 14h04min24s 48 Separação dos Sistemas N/NE – S/SE/CO (13/03/2007 – 14h23min) Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) – ONS: – 14h23min: Desligamento automático dos seguintes equipamentos: » LT 500kV Serra da Mesa/Gurupi C1 e C2, abrindo a interligação N/SE » LT 500kV Gurupi/Miracema C1 e C2 » LT 500kV Colinas/Miracema C1 » LT 500kV Imperatriz/Colinas C2 » LT 500kV Serra da Mesa/Samambaia C1 » LT 500kV Serra da Mesa/Rio das Éguas/Bom Jesus da Lapa II, abrindo a interligação SE/NE » LT 500kV Gurupi/Peixe Angical » LT 230kV Barro Alto/Niquelândia – Normalização: » 14h47min: Interligados os dois subsistemas N/NE e S/SE/CO, com o fechamento do C1 Serra da Mesa/Gurupi/Miracema » 15h18min: Normalizada a interligação SE/NE » 15h23min: Concluído a normalização do sistema com o fechamento da LT 500kV Serra da Mesa/Samambaia C1 49 Separação dos Sistemas N/NE – S/SE/CO (13/03/2007 – 14h23min) Interligação N/NE – S/SE/CO – Modo: 0,275 Hz – 13% amort. 50 Tópicos Aplicações de Monitoração do Projeto MedFasee Registros de Eventos do Projeto MedFasee – Monitoração de Freqüência – Registro de Ocorrências Desenvolvimentos Futuros 51 Projeto MedFasee Desenvolvimentos Futuros Projeto MedFasee-Eletrosul – Projeto de P&D: 12/2006 – 11/2008 – Entidades: Eletrosul – LabPlan/UFSC – Reason – Objetivos: » Implementar um protótipo de SPMS no sistema de transmissão da Eletrosul » Instalar 4 PMU » Desenvolver e implementar um PDC » Implementar aplicações de monitoração e de localização de faltas para a empresa, baseadas em sincrofasores – Em andamento 52 Projeto MedFasee Desenvolvimentos Futuros MedFasee: Demonstrativo em Furnas – Entidades: Furnas – Reason – LabPlan/UFSC – Objetivos: » Instalar um SPMS demonstrativo no sistema de Furnas » Monitorar o comportamento dinâmico de geradores das usinas de Manso e Itumbiara » Estudar o desempenho do PSS de Itumbiara – Sistema ativado inicialmente em 06/2007 » Problemas no micro do PDC » Reativado em 10/2007 – SPMS: Equipamentos » Instalação de 2 PMU (RPV-304) em Itumbiara e Manso, respectivamente » Ativação da função de PMU dos registradores existentes em Samambaia e Serra da Mesa (RPV-310) » PDC do Projeto MedFasee na sede da empresa 53 Projeto MedFasee Desenvolvimentos Futuros MedFasee: Demonstrativo em Furnas – PDC: » Protótipo de PDC MedFasee-Finep » AMD Semprom 2800+ / 512 MB RAM / 160GB HD SATA – SPMS: Características » Monitoração das tensões e correntes trifásicas e de seq. positiva » 8 sincrofasores por PMU → Total de 32 sincrofasores monitorados » Em Itumbiara: monitoração da tensão e da corrente de campo da máquina, e da saída do PSS (canais analógicos – transdutores) » Em Manso: monitoração da tensão e da corrente de campo da máquina » Total de 5 canais analógicos monitorados » Taxa de 60 sincrofasores por segundo » Histórico de 7 dias 54 Projeto MedFasee Desenvolvimentos Futuros MedFasee: Demonstrativo em Furnas 55 Projeto MedFasee Desenvolvimentos Futuros Projeto MedFasee-CTEEP – Projeto de P&D Ciclo 2006/2007 (enviado à Aneel) – Entidades: CTEEP – LabPlan/UFSC – Reason – Objetivo principal: » Desenvolver um sistema de monitoração e análise do desempenho dinâmico do sistema elétrico, baseado em medidas fasoriais sincronizadas, e implementar na rede de transmissão da CTEEP – SPMS: Características » PMUs: aquisição/instalação de 3 unidades + ativação da função de PMU de equipamentos existentes » PDC: desenvolvimentos específicos para o projeto 56 Projeto MedFasee Desenvolvimentos Futuros Projeto MedFasee-Freqüência – Desenvolver um protótipo de Sistema Nacional de Monitoração e Análise do Desempenho Dinâmico do Sistema Elétrico Brasileiro, usando a Internet e a tecnologia de Medição Fasorial Sincronizada aplicada em baixa tensão. – Objetivo principal: » Desenvolver metodologias e aplicações para o estudo do desempenho dinâmico de sistemas de potência a partir da monitoração em baixa tensão – Edital MCT / CNPq / CT-Energ nº 028/2006 » Projeto aprovado pelo CNPq, e aguardando a contratação Desenvolvimentos metodológicos diversos – Estudos e desenvolvimentos diversos acerca de aplicações potenciais da tecnologia de sincrofasores na operação de SEE – Implementação destas aplicações no SIN, por meio de parcerias com universidades e agentes do setor elétrico 57 Projeto MedFasee Extensão do SPMS em Baixa Tensão 58 Obrigado! Marcelo Neujahr Agostini – Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica – LabPlan – Departamento de Engenharia Elétrica – EEL – Centro Tecnológico – CTC – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – E-mail: [email protected] 59